A/O工艺在构造和运行方面还有以下特征:
① 流程简单,勿需外加碳源与后曝气池,以原污水为碳源,建设和运行费用较低;
② 反硝化在前,硝化在后,设内循环,以原污水中的有机底物作为碳源,效果好, 反硝化反应充分;
③ 曝气池在后,使反硝化残留物得以进一步去除,提高了处理水水质;
④ A段搅拌,只起使污泥悬浮,而避免DO的增加。O段的前段采用强曝气,后段减 ,少气量,使内循环液的DO含量降低,以保证A段的缺氧状态。
缺点:
① 由于没有独立的污泥回流系统,从而不能培养出具有独特功能的污泥,难降解物质的降解率较低;
② 若要提高脱氮效率,必须加大内循环比,因而加大运行费用。从外,内循环液来自曝气池,含有一定的DO,使A段难以保持理想的缺氧状态,影响反硝化效果,脱氮率很难达到90%。
③ 影响因素:水力停留时间 (硝化>6h ,反硝化<2h )循环比MLSS(>3000mg/L)污泥龄( >30d )N/MLSS负荷率( <0.03 )进水总氮浓度( <30mg/L),对于大中型性污水处理厂,稳定性比较好
考虑该设计是中型污水处理厂,A/O工艺比较普遍,稳定,且出水水质要求不是很高,所以,本课题选择A/O处理工艺。