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液压机技术文献综述和参考文献
YC32-100型万能液压机技术改造自1795年英国研制成功第一台水压机以来,200年后的今天液压机的应用已相当广泛。目前,国产万能液压机由于受其技术参数的限制,对于某些特殊场合尚不适用。为了提高现有设备的利用率,扩大万能液压机的适用范围,有必要对其进行技术改造。为此,应沈阳铸造
研究
所的委托,我们对其YC32-100型万能液压机进行了改造,以适应冲压工艺的要求。34721
在保留原有压机功能的前提下,增加冲压功能,冲压压下速度达到200 mm/s。而原有压机活动横梁运行速度为:空载下行时V空下max=60 mm/s;最高压力时下行V下max=8 mm/s;回程时V回max=65 mm/s。可见改造后,要求压下速度提高3~25倍。
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要想提高压机速度,通常有以下5种途径:
1) 增加容量,加大泵站功率,选用大排量液压泵或采用双泵供油
这种改造方案需要重新设计液压
系统
,而原有的电机、泵、阀、管件等都不能用了。可见,这个方案成本较高。
2) 采用增速缸的方案(原理简图如图1所示)
图1 增速缸方案原理简图
该方案需对主缸作较大改动,而且加压时需开启顺序阀,造成较大的压力损失,消耗能量。
3) 改造主缸
在原主缸两侧加快速缸,但这样需改动主机横梁及液压系统,工程量太大,得不偿失。
4) 采用差动回路增速
这种方案一是受原主缸面积比的限制,速度达不到要求,二是压制力减小,满足不了冲压工艺要求。
5) 采用自重失速控制方案(原理简图如图2所示)。
图2 自重失速控制方案原理简图
该方案在原有液压系统不变的情况下,在液压缸下腔增加1个快速放油回路,在液压缸上腔加1个充液阀即可。压头可因自重失速,实现快速冲压。
通过以上论证,方案5)是可取的。该方案的主要优点是原有液压系统不变,成本较低,简单、可靠、易行。改造后液压系统原理简图如图3所示。
图3 改造后液压系统原理简图
在控制电路中加1个功能选择开关,该开关具有实施冲压及恢复原有万能液压机的选择功能。当此开关扳向“冲压”时,只要踩下脚踏开关,先导电磁球阀YV4通电,同时YV3、YV1a也通电,二通插装阀1开启,液压缸活塞在压头重力作用下快速下行,液压缸上腔通过充液阀2充液,在压头接触工件的瞬间由于阀YV1a及YV3通电,使主缸上腔加压,提高了压制力。
当脚踏开关释放复位,阀YV4断电,YV1a及YV3也同时断电,快速放油阀关闭,压头停止,主回路卸压。由于蓄能器3的存在,压头能够可靠地停止在回程的位置。
当将功能选择开关扳向“停止”位置时,快速放油电路切断,压机恢复原有功能。
Y32-315型四柱油压机液压系统分析
图4 液压原理图
(1)四柱油压机电动机起动液压泵电动机1M、2M起动后驱动液压泵向系统供油,此时全部电磁铁均处于断电状态,主液压泵3输出的油经三位四通电液换向阀10和4流回油箱,故其处于卸荷状态,控制液压泵1输出的油液经溢流间2排回油箱,其油压保持恒定不变。
(2)活动横梁快速下降电磁铁IYA、5YA通电,使阀10和阔11换至右位。控制液压泵1输出的压力油经阀11至液控单向阀12的控制腔将其打开,这样主缸下腔的油液经阀12、阀10和阀4排入油箱,由于失去了活塞下腔的支撑,活动横梁在重力作用下迅速下行,在主缸上腔形成负压,使充液阀14打开,充液罐中的油液经充液阀大量补充到主缸上腔中,同时,液压泵3输出的油液也经阀10和间16进入主缸上腔。
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